
“十四五”期间,佛山持续推动绿色低碳转型,在节能技术推广等方面取得积极成效,涌现出众多节能技术应用典型案例。今年全国节能宣传周的主题是“节能新起点 低碳向未来”。节能宣传周期间,“佛山发改”微信公众号将分享其中优秀案例,围绕技术原理与经济效益展开介绍,帮助用能单位对标先进,立足“十五五”节能新起点,为佛山全社会绿色转型与高质量发展提供技术支撑。
在纺织行业推进“双碳”工作进程中,广东溢达纺织有限公司对厂区现有两台75t/h循环流化床锅炉开展系统性改造。原有管式空气预热器长期运行后,出现管体破损、积灰堵塞及腐蚀等问题,约两成管道存在漏损,设备整体运行能耗偏高。如何在现有设备基础上实现能效跃升、兼顾降碳减排与运行成本控制,成为企业亟待解决的现实问题。
企业按照设备升级、技术应用、智能管控的整体思路实施综合治理。硬件层面,拆除原有管式空预器中、低温段设备,更换为激光焊接枕板式宽流道自洁空预器,流道宽度15至25毫米,单台换热面积2320平方米,从结构上消除了传统设备流道狭窄、易积灰的顽疾。同时停用原有的高温干烧、蒸汽吹灰作业方式,配套加装智能脉冲清洁系统,采用常温物理脉冲清灰,作业期间无需停炉,也无二次污染物产生。软硬件协同层面,依托枕板式换热结构强化湍流换热效果,降低烟气通行阻力,减少引风机、送风机的运行负荷,并将空预器与清灰系统接入一体化智能管控平台,实现运行参数监测与异常预判闭环管理。
这一技改路径在实际运行中产生了多重效益。在能耗控制上,烟气阻力由1250帕以上降至500帕以下,降幅约60%;排烟温度由135℃降至105℃,锅炉运行效率提升约3.1%。在清洁生产上,原有堵灰、腐蚀、管道泄漏等问题全部消除,设备具备长期稳定运行条件。项目于2023年12月开工,2024年1月竣工投用,截至目前已连续稳定运行超18个月。经测算,全年累计节约标准煤3885.8吨,减少二氧化碳排放10336吨;按单炉计算,每年还可分别节约脱硫液碱及脱硝氨水费用,全年节省环保化工料费用8.4万元。项目总投资284万元,年综合收益约490万元,静态投资回收期仅0.6年。
对于纺织、电力、化工等行业配备燃煤循环流化床锅炉的企业而言,这种以硬件换新为基、以智能运维为翼的技术路径,在提升运行效能、消除系统故障、压减环保消耗等方面提供了可参考的实践框架。此次溢达纺织锅炉空预器改造,为相关行业升级现有高能耗设备、推进绿色化与智能化协同发展提供了有益借鉴,对推动佛山工业领域节能降碳、提升运行效益具有积极意义。